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燕山石化大修期间延迟焦化装置高效完成多项重要改造,一次开车成功,燕山石化炼化一体化新流程贯通

发表时间: 2025-08-29 09:06:06

作者: 石油化工设备维护与检修网

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8月24日晚12时,炼油厂第五作业区延迟焦化装置A塔顺利产出第一塔焦,标志着该装置一次开车成功。此前,三催化装置也于近日实现一次开车成功,产品调整合格。

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延迟焦化装置本次大修历时94天,自5月23日按计划停工,6月6日动检修第一把火,截至8月19日,全面完成动设备、静设备、电气、仪表等共计263个大项、1046个小项的检修任务,涵盖装置瓶颈治理、隐患消除与系统性检测检验等多项关键内容。8月24日装置实现一次开车成功,不仅创下该装置检修历史上多项“首次”,更为炼油厂全流程平稳运行和提质增效注入强劲动力。

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大检修期间,延迟焦化装置高效完成多项重要改造。公司级重点工程——焦炭塔更新项目顺利竣工,两台焦炭塔加装全新整体保温层,保温性能与外观整体性显著提升。水力除焦系统经历深度大修,更换钻杆,从根本上增强系统可靠性,为装置长周期稳定运行奠定基础。顶、底盖机实现自2007年半自动化、2013年自动化至2025年更高安全等级的“三级跳”升级,设备自动化与安全控制能力明显提高。

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加热炉改造取得突破性进展,通过更换四路辐射室炉管,完成“换心手术”,有效解决长期存在的炉管超温和球墨化问题,装置热效率与运行安全性大幅提升。此次检修还首次完成进口高压水泵返厂大修,消除除焦过程启动困难隐患,保障除焦作业顺畅可靠。“利民工程”电梯更换工作也已顺利完成,员工工作环境得到进一步改善。

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三催化装置和延迟焦化装置先后开车成功,标志着公司优化调整后的炼化一体化生产流程全线打通,生产系统整体具备安稳长满优运行条件。其中炼油系统提质增效能力进一步强化,四蒸馏装置一次加工量达历史最高水平。公司要求全系统全面转向生产经营模式,恢复“136”安全引领行动,压实安全生产责任,守牢安全生产底线。各在运装置要全力以赴稳定生产运行,全线追赶生产计划,进一步提升航空煤油等高附加值产品产出,稳定清洁汽柴油和氢能产品供给,高质量履行“两特两重”服务保障责任。

来源:燕山石化