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中化泉州石化设备管理部开动脑筋降低设备维护成本!

发表时间: 2023-01-11 15:02:46

作者: 石油化工设备维护与检修网

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炼油就是炼设备。炼油化工设备一方面开足马力生产炼油化工产品,为公司创造效益,另一方面这些设备需要投入大量成本进行维护,保证设备始终保持“健康”状态,实现生产安全稳定运行。

为了有效降低设备维护成本,设备管理部开动脑筋,采取了一系列措施,取得了显著成绩。

1、推进进口设备配件国产化,降低采购成本

公司在引进进口设备时,都会随机备一些易损配件,这些配件用完后,如果再从国外购买,成本较高。尤其是EVA装置的进口设备配件不仅价格昂贵,而且交货周期长,给正常生产带来不小困难。为此,设备管理部转动设备专业组集思广益,按照“先易后难、以点带面、逐步深入”的原则,积极推进进口设备配件国产化,降低采购成本,保障装置安全平稳生产。先易后难 循序渐进

为保证进口设备配件国产化替换成功,设备管理部转动设备专业组按照先易后难、循序渐进的原则,先替换国内有成功案例的项目,成功实施了两套聚丙烯挤压造粒机配件国产化替换,将原来进口的模板、切刀、熔融树脂过滤网、乙烯裂解三机组的轴瓦等设备配件全部更换为国产设备配件。与进口设备配件相比,共节约资金约400万元。

下阶段,他们将在总结前期经验的基础上,对聚丙烯装置进口氢压机的零配件进行国产化置换,进一步节省成本。

以点带面 辐射引领

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单向阀测绘

公司仓库储存着许多计量泵的隔膜、进出口单向阀等进口设备配件,设备管理部转动设备专业组将这些配件集中起来,经过测绘,摸清尺寸、材质等参数,再根据这些参数从国内采购。以3台EVA醋酸乙烯注入泵为例,每台泵配隔膜、进出口单向阀各3套,每台泵国外报价近百万元,而国内报价只有国外的五分之一,3台泵更换一次即可节省费用200万元。

渐次展开 逐层深入

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设备工程师秦久达向厂家介绍现场情况

同时,EVA装置的4台引发剂注入泵正在进行国产化攻关。这四台泵为液压驱动超高压柱塞泵,共有16套进出口单向阀,采购价格昂贵,设备管理部动设备专业组计划进行国产化替代,他们协同烯烃运行部的设备工程师,和国内一流制造研发单位进行联合攻关,结合国内材料供应和机加工条件,制定现场试验方案,目前已经过初步论证,不久即可成功生产。完成国产化替代后,每一个更换周期都能节省几百万元费用。

采取措施降低专用润滑油采购成本。化工装置有些中小型压缩机组,机组供应商采用与质量保证条款强制挂钩的贴牌“专用”润滑液,价格非常高。随着这些机组质保期的结束,设备部通过与中石化合作,采用市场化品牌的长城润滑油,逐步替换指定的高价润滑油,以降低机组润滑油的采购费用。

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EVA超高压柱塞泵

2、利旧节约 变废为宝

公司二期乙烯及炼油改扩建项目投产后,剩余多批次开工和初装润滑油品,作为工程剩余物资由工程建设承包商移交给公司仓库储存。这些润滑油共173桶,形成账外物资17种323桶,价值165万余元。

按照公司既有流程,这些润滑油是无法领出使用的。设备管理部动设备专业组掌握相关情况后,主动与物资装备中心沟通,探索建立账外物资领用流程,实现这些剩余润滑油品利旧。最终和物资装备中心就积压润滑油甄别、各装置需求计划分解、领用程序与凭据等环节达成一致,推动了这些账外物资的有效利用,实现了变废为宝。据统计,2022年共审批利用35次计265桶,合计节省费用107万元。

3、拓展思路 善用保险

公司设备都购买了保险,为增强设备管理人员的保险意识,合法合规利用好保险降本措施,设备管理部多次开展《中化泉州石化运行期保险项目》培训,使设备管理人员熟悉出险报案、保护/保留现场(证据)、配合查勘、提出索赔以及定损等要求,从思想上重视,从行动上落实,一旦出现因设计、制造或安装错误、原材料缺陷等引起的机器损坏,就及时报案索赔,减轻损失。其中,动力中心锅炉给水泵1201C全额赔付款已到账;空压站K101D空压机损坏案例已进入定损阶段,不久赔付款即可到账。

设备管理部转动设备专业组的同事们以厂为家,爱厂、护厂,处处以节约资金、更好服务生产为出发点,将公司利益放到第一位,做了大量卓有成效的工作,用自己的专业技术实实在在为公司降本增效,并且取得了显著成绩。